BAROMETER, VOLUME X NO.X, BULAN TAHUN, HALAMAN

Download Barometer, Volume 2 No.2, Juli 2017, Halaman 57 - 59. ISSN: 1979-889X (cetak) , ISSN: 2549-9041 (online) http://www.journal.unsika.ac.id. 57...

0 downloads 450 Views 51KB Size
Barometer, Volume 2 No.2, Juli 2017, Halaman 57 - 59

PERBAIKAN KUALITAS PEMBUATAN BENANG COTTON NE 40 S DENGAN MENGGUNAKAN METODE SIX SIGMA-DPOM DI PT. XYZ 1

H. Wahyudin, 2Dene Herwanto, 3Nurman Helmy

1,2

Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Singaperbangsa Karawang. Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Pasundan Bandung. 1 [email protected], [email protected], [email protected] 3

INFO ARTIKEL

ABSTRAK

Diterima : 9 Juni 2017 Direvisi : 3 Juli 2017 Disetujui : 23 Juli 2017

Kata Kunci :

Perbaikan kualitas, six sigma, DMAIC

I.

Permasalahan yang sedang dihadapi oleh PT. XYZ adalah masalah kualitas pada benang cotton jenis Ne 40S. Perusahaan saat ini tidak menggunakan metode tertentu untuk memperbaiki kualitas benang cotton Ne 40S. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode Six sigma dengan tahapan DMAIC (Deffine, Measure, Analyze, Improve, and Control) untuk memberikan perbaikan pada PT. XYZ. Hasil penelitian ini menunjukan adanya perubahan nilai sigma sebesar 0,185, perubahan DPMO (Defects per million opportunities) sebesar 15.742,926 dan perubahan COPQ (Cost of poor quality) sebesar 30%. Perubahan angka pada penelitian ini menunjukan tahapan DMAIC mampu memberikan usulan yang lebih baik dalam perbaikan kualitas benang cotton Ne 40S.

PENDAHULUAN

Setiap usaha dalam persaingan tinggi selalu berkompetisi dengan industri yang sejenis. Agar dapat memenangkan kompetisi, pelaku bisnis harus memberikan perhatian penuh terhadap kualitas produk. Perhatian pada kualitas memberikan dampak positif kepada bisnis melalui dua cara, yaitu dampak terhadap biaya-biaya produksi dan dampak terhadap pendapatan [1]. PT. XYZ merupakan sebuah industri tekstil yang khusus bergerak dibidang pemintalan benang. Hasil produksi PT. XYZ adalah benang cotton dengan berbagai macam ukuran. Benang diproses dengan mesin-mesin yang canggih serta modern, namun hal tersebut tidak selalu menjanjikan perusahaan dapat memperoleh kualitas yang baik sesuai dengan penerapan perusahaan, yaitu Combed 5%. Benang cotton Ne 40S merupakan salah satu jenis benang yang diproduksi dan memiliki tingkat permintaan yang tinggi di perusahaan mencapai produksi per bulan 36.748 ball (1 ball = 181,44 kg). Permasalahan yang terjadi pada benang cotton Ne 40S adalah ketidaksesuaian dengan standar minimal Combed 5%. Berdasarkan hasil pengamatan di lantai produksi PT. XYZ, perlu dilakukan perbaikan kualitas yang diharapkan mampu memperbaiki performansi kualitas benang cotton Ne 40S. II. METODE PENELITIAN A. Identifikasi masalah Tahap awal pada penelitian ini adalah studi lapangan yang dilakukan PT. XYZ. Studi lapangan dilakukan dengan cara turun langsung di lantai produksi PT. XYZ. Langkah studi kasus yang dilakukan adalah mewawancarai pihak perusahaan, mengamati setiap proses pemintalan benang baik dalam pabrik langsung maupun peninjauan pada bagian Quality Control(QC). ISSN: 1979-889X (cetak), ISSN: 2549-9041 (online) http://www.journal.unsika.ac.id

B. Studi litertur Sesuai dengan perumusan masalah yang dilakukan maka pemilihan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori yang berhubungan dengan metode Six Sigma- DMAIC [2]. C. Penentuan metode pemecahan masalah Tahap definisi (define phase) adalah langkah operasional pertama dalam program peningkatan kualitas dengan menggunakan metode Six Sigma melalui tahapan DMAIC. Proses yang terdapat pada tahap define adalah diagram alir SIPOC (Supplier, Input, Process, Output, Customer). Tahap pengukuran (measure phase) merupakan langkah operasional kedua dalam program peningkatan kualitas dengan menggunakan metode Six Sigma. Terdapat dua hal utama dalam measure phase, yaitu (1) Identifikasi Critical to Quality (CTQ), (2) Perhitungan nilai DPMO dan nilai Sigma. Analyze adalah langkah operasional ketiga dalam proses peningkatan kualitas dengan menggunakan metode Six Sigma. Pada tahap ini dilakukan penentuan akar permasalahan dan sumber penyebab timbulnya cacat. Salah satu cara untuk mengetahui timbulnya cacat yaitu dengan menggunakan diagram sebab akibat (Fishbone Diagram) dan FMEA (Failure Mode and Effect Analyze). Pada tahap Improve akan dilakukan tindakan perbaikan untuk mengatasi kegagalan potensial. Tindakan perbaikan yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah mengetahui parameter yang berpengaruh terhadap terjadinya cacat. Selanjutnya akan disusun Design of Experiment, yaitu dengan menggabungkan faktor yang paling berpengaruh. Tujuan dari eksperimen ini adalah mencari kombinasi optimal sehingga dapat mengurangi terjadinya cacat-cacat pada benang cotton Ne 40S.

57

PERBAIKAN KUALITAS PEMBUATAN BENANG COTTON NE 40 S DENGAN MENGGUNAKAN METODE SIX SIGMA-DPOM DI PT. XYZ D. Pengumpulan data Data yang dibutuhkan untuk melakukan pengolahan data, yaitu data kecacatan benang cotton Ne 40S, data permintaan, kapasitas jam kerja, kecepatan mesin, biaya material awal. E. Pengolahan data tahap DMAIC Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengerjaan dengan menggunakan metode six sigma melalui tahapan DMAIC yaitu: 1.

Tahap Define (D) Pada tahap define akan dijelaskan dengan menggunakan diagram alir SIPOC yang merupakan akronim 5 elemen utama dalam sistem pengendalian kualitas yaitu Supplier-Input-Processes-OutputCustumer [4]. 2. Tahap Measure (M) Terdapat dua hal utama dalam Measure Phase, yaitu: (1) Identifikasi Critical to Quality (CTQ), (2) Perhitungan nilai DPMO dan nilai Sigma [2]. 3.

Tahapan Analize(A) Pada tahap ini dilakukan penentuan akar permasalahan dan sumber penyebab timbulnya cacat. Salah satu cara untuk mengetahui timbulnya cacat yaitu dengan menggunakan diagram sebab akibat (Fishbone Diagram) dan FMEA (Failure Mode andEffectAnalyze) [4]. 4.

Tahap Improve (I) Pada tahap Improve akan dilakukan tindakan perbaikan untuk mengatasi kegagalan potensial. Tindakan perbaikan yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah mengetahui parameter yang berpengaruh terhadap terjadinya cacat. Selanjutnya akan disusun Design of Experiment, yaitu dengan menggabungkan faktor yang paling berpengaruh [3]. 5. Tahap Control (C) Pada tahap control akan ditampilkan mengenai perubahan yang terjadi setelah menggunakan parameter baru (setelah perbaikan) [5]. III.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis tahap Define Pada waktu pengamatan terlihat bahwa input yang digunakan tidak mengalami proses inspeksi, input langsung dimasukkan kedalam gudang penyimpanan kapas. Selama pengamatan, pada proses blowing terlihat pemisahan antara kapas yang berserat baik dan berserat kurang baik. Banyaknya kapas yang berserat kurang baik akan merugikan perusahaan karena tidak dapat diproduksi untuk menjadi benang cotton Ne 40S. Kapas yang berserat kurang baik diakibatkan akibat kotoran yang menempel pada kapas dan serat yang belum matang. Pada tahap produksi pengecekkan secara terkomputerisasi dilakukan hanya sebelum pengemasan. Pengecekkan dilakukan setiap stasiun kerja dilakukan secara manual. Alasan operator lantai produksi PT. XYZ adalah kurangnya pelatihan yang menyebabkan ketidaktahuan penggunaan alat pengecekkan secara terkomputerisasi.

ISSN: 1979-889X (cetak), ISSN: 2549-9041 (online) http://www.journal.unsika.ac.id

B.

Analisis tahap Measure Langkah kedua yang dilakukan pada Measure Phase adalah perhitungan DPMO dan nilai sigma. Pada awal pengamatan perhitungan DPMO sebesar 42.197,6 dan nilai Sigma sebesar 3,251. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa terdapat 42.197,6 kemungkinan kegagalan persejuta kesempatan produksi benang cotton Ne 40S. C.

Analisis tahap Analyze Cacat jenis uster, thin, thick dan neps secara pengamatan terjadi akibat human error yang tinggi dan kendala teknis yang berpusat pada stasiun kerja ring spinning. Human error yang tinggi diakibatkan kelelehan target produksi dan kurangnya pelatihan dalam penentuan penggunaan alat pemeriksaan, perhitungan matematis saat menjalankan mesin terutama mesin ring spinning. Terdapat tiga faktor utama yang menimbulkan kecacatan pada benang cotton Ne 40S, yaitu faktor kecepatan, top roll dan traveller. Penyebab utama ketiga faktor tersebut menimbulkan cacat pada benang cotton Ne 40S adalah kurangnya perawatan yang menyebabkan timbulnya berbagai masalah hingga berakhir pada kecacatan yang timbul pada benang cotton Ne 40Ss. D.

Analis tahap Improve Pada tahap Improve dilakukan perancangan eksperimen dengan metode full factorial experiment. Penelitian ini menerapkan 3² x 1² dapat diartikan 3 level untuk dua faktor dan satu faktor untuk dua level. Metode Full Factorial dapat diartikan penggabungan keseluruhan faktor dalam eksperimen. Dalam penelitian ini terdapat dua faktor utama yaitu faktor yang terkendali dan faktor yang tidak terkendali. Faktor yang tidak terkendali adalah temperatur yang tinggi yang disebabkan oleh pemilihan material atap, kurang berfungsinya AC dan letak mesin yang terlalu berdekatan. Namun faktor yang tidak terkendali tersebut memiliki pengaruh yang sangat.. IV.

KESIIMPULAN

Faktor-faktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap benang cotton N e 40S adalah interaksi antara traveller dengan top roll hardness 65 dan interaksi antara kecepatan putar dan top roll 65. Pada awal eksperimen nilai DPMO 79.775 dan Nilai Sigma 3,148. Setelah menerapkan paramter baru nilai DPMO menjadi 26.454,674 dan nilai Sigma 3,436. Terdapat kenaikan kerugian perhari sebesar 30% setelah menerapkan parameter baru. Hal ini diperoleh berdasarkan selisih dari perhitungan COPQ lama dan COPQ baru. Untuk mendapatkan benang cotton Ne 40S menjadi lebih baik maka sebaiknya PT. XYZ menggunakan interaksi antara kecepatan putar dan top roll jenis hardness 65 serta interaksi antara traveller dan top roll jenis hardness 65. Meskipun terdapat kerugian perhari sebesar 30% namun hal ini dapat

58

PERBAIKAN KUALITAS PEMBUATAN BENANG COTTON NE 40 S DENGAN MENGGUNAKAN METODE SIX SIGMA-DPOM DI PT. XYZ meningkatkan kualitas benang cotton Ne 40 s menjadi lebih baikrdasarkan hasil dari penelitian dan analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa : UCAPAN TERIMA KASIH Terimakasih diucapkan kepada M a n a g e m e n P T . X Y Z Karawang yang telah memberikan support dan t empat penelit ian sehingga penelitian dapat terlaksana. DAFTAR RUJUKAN [1] Ahsyari, Agus.,Manajemen Produksi: Pengendalian Produk. Edisi 4,BPFE, Yogyakarta. 1987. [2] Gaspers, Vincent. Pedoman Implementasi Program Six Sigma Terintegrasi dengan ISO 9001:2000, MBNQA dan HACCP. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. 2002. [3] Hicks, Charles R, Fundamentals Conce PT.s in the Design of Experiments, Third Edition, Holt-Sunders International Editions, New York. 1982. [4] Mitra, Amitava. Fundamentals of Quality Control and Improvement, Second Edition, Pearson Education, United States of America. 2003. [5] Sulistiyowati, Wiwik, dkk., Pengendalian Kualitas, Graha Ilmu, Yogyakarta. 2015.

ISSN: 1979-889X (cetak), ISSN: 2549-9041 (online) http://www.journal.unsika.ac.id

59